淀粉生產(chǎn)大約有80%是以玉米為原料,其余以薯類、小麥、大麥、燕麥以及其他富含淀粉的植物塊根等為原料。原料中除含有淀粉以外還含有其他的多種成分— 蛋白質(zhì)、纖維素、機鹽等口淀粉 生產(chǎn) 由原料處理、浸泡、粉碎、過篩、分離淀粉、洗滌、干燥等幾個主要工序組成。但具體操作上因原料的不同存在著一些差異,廢水的主要來源也因淀粉生產(chǎn)原料的不同而異。不同原料生產(chǎn)淀粉的工藝流程及廢水來源。
以玉米為原料生產(chǎn)淀粉時,以絕干計,大致有60%的玉米可成為商品淀粉,還有30%的玉米成為副產(chǎn)品,其余部分則成為廢液排出廠外。玉米淀粉廢水的一般組成為二總糖0.3%一0.7%,粗蛋白2.1%,固形物5%一10%,粗纖維2%一3%,脂肪酸0.1%一0.3%。而以甘薯類(包括馬鈴薯和其他薯類)為原料的淀粉生產(chǎn)廢水中可溶性固形物一般組成為(以干基計):蛋白質(zhì)33%一41%,總糖35%,有機酸4%,礦物質(zhì)20%.淀粉廠從各個車間排放的廢水的水質(zhì)波動較大。
我國是馬鈴薯生產(chǎn)大國, 馬鈴薯加工產(chǎn)生的淀粉廢水污染十分嚴重, 如果不加處理, 隨意排放, 將會對居民的生存環(huán)境造成嚴重威脅。淀粉廢水中的有機物含量高(化學需氧量COD 值大約在2 000 ~10 000mg /L), 在土壤中分解時吸收了土壤中的氧氣, 土壤中的植物根部因缺氧而腐爛, 最終導致整個植物死亡。馬鈴薯淀粉廢水屬于高濃度有機廢水, 其廢水主要含有淀粉、各種糖類、多種氨基酸、脂肪、有機酸、維生素以及酶類、茄素等 。淀粉廢水的處理方法非常多, 針對馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)特點、馬鈴薯淀粉廢水的水質(zhì)及當?shù)氐慕?jīng)濟狀況, 選擇流程簡單, 容易操作, 基建費和運行費低, 便于管理的工藝, 是當務之急。
工業(yè)甘薯淀粉廢水是一種高濃度有機廢水,COD值一般在11 482~ 13 780 mg /L[ 2] 。排放到環(huán)境中會造成污染, 同時造成資源的浪費。據(jù)報道, 利用淀粉廢水來獲取食用菌菌絲體、單細胞蛋白、天然色素、食用菌多糖, 能夠達到對廢水的高效利用, 變廢為寶。
玉米淀粉生產(chǎn)過程主要產(chǎn)生兩種廢水[ 3] : 一為高濃度有機工藝廢水, 具有四高一低 的特點, 即CODCr高( 8 000~ 15 000 mg /L)、懸浮固體( SS)高( 1 000~ 3 000mg /L)、總氮值高( 240~ 540mg /L)、磷酸鹽濃度高(以P計, 約15~ 130 mg /L) , 一低為pH 值低( 4. 2~ 5 ); 二是中等濃度有機廢水, CODC r值在2 000~ 3 500 mg /L, 氨氮和磷酸鹽濃度均不高, 分別為! 20 mg /L和14~ 32mg /L[ 4] 。
生產(chǎn)廢水主要來源于浸泡、胚芽分離、纖維洗滌和脫水等工序,其主要成分為淀粉、糖類、蛋白質(zhì)、纖維素等有機物質(zhì)和氮、磷等無機物,各種廢水水質(zhì)、水量見表1。
廢水經(jīng)廠內(nèi)地下管網(wǎng)匯集到廢水處理站,混合廢水的水質(zhì)、水量見表2。
混合廢水的BOD5/COD一般為0.6~0.625,其可生化性較好,總水量為500~600m3/d,故處理站設計水量取600m3/d。根據(jù)該廠地理位置及環(huán)保要求,廢水經(jīng)處理后應達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)中的二級標準要求,即COD≤150mg/L ,BO D5≤60 mg/L,SS≤200mg/L,pH=6~9。
UASB–氧化塘工藝處理馬鈴薯淀粉加工廢水的實驗研究
本研究針對馬鈴薯淀粉生產(chǎn)的季節(jié)性和變動性特點,采用上流式厭氧污泥床–曝氣氧化塘工藝對馬鈴薯淀粉廢水進行了處理工藝的模擬試驗,以期為實際工程設計提供參考。
試驗所用UASB反應器為一有機玻璃圓柱,內(nèi)徑150mm,高2000mm,總?cè)莘e約為35.0L。反應器下部為污泥馴化形成的顆粒污泥膨脹床,中上部為三相分離器,沿反應器外側(cè)不同高度設有取樣口,底部進水、排泥,頂端加蓋,設有集氣裝置。
模擬曝氣氧化塘為一水池,池深600mm,內(nèi)徑500mm。充氧器為一小型曝氣機,可提供恒定的氧氣量?;隈R鈴薯淀粉廢水易于生化的特性,通過對多種處理工藝的比較分析,本試驗采用UASB—曝氣氧化塘為核心的處理工藝,該工藝具有處理效率高,投資運行費用低、管理簡單等特點。在運行過程中,馬鈴薯淀粉廢水從UASB反應器底部進入污泥床,經(jīng)厭氧處理后,再通入曝氣氧化塘處理,氧化塘處理后出水達標直接排放或經(jīng)過消毒后循環(huán)利用。
UASB反應器能否穩(wěn)定、高效地運行,關鍵是看能否培養(yǎng)出具有優(yōu)良沉降性能和產(chǎn)甲烷菌活性高的顆粒污泥。在UASB柱狀反應器內(nèi)可維持很高的顆粒污泥生物量,因此保證了UASB反應器可在高負荷下穩(wěn)定運行。試驗UASB反應器利用橡膠廠兼性塘溢流堰中的污泥接種,反應器在中溫(30~36℃)條件下分階段培養(yǎng)馴化,通過連續(xù)運行35d后,顆粒污泥形成,系統(tǒng)達到穩(wěn)定的處理效果。污泥顆?;^程一般可分為三個階段:⑴污泥呈現(xiàn)絮凝狀,此階段為微生物適應周圍環(huán)境的過程;⑵開始出現(xiàn)顆?;勰?,但是直徑較小(0.1~0.3mm);⑶ 顆粒污泥不斷增大,絮污泥逐漸減少,此時,顆粒污泥直徑在2.0~5.0 mm之間。顆粒污泥密度比絮體污泥大,具有良好的沉降性能,具有很高的生物活性,并因廢水生化處理階段的不同而呈現(xiàn)黑色和灰色。具體參見http://www.dowater.com更多相關技術(shù)文檔。
UASB–曝氣氧化塘組合工藝對高濃度馬鈴薯淀粉廢水具有很好的處理效果,當廢水進水COD濃度為4016mg/L時,出水COD濃度可達133mg/L,去除率為96.7%,主要污染指標也均達到國家污水綜合排放二級標準(GB8978-1996)。
選擇UASB反應器作為厭氧生物處理裝置,其具有占地面積小、處理能力大、處理效率高、操作簡單,并可產(chǎn)生沼氣等優(yōu)點。
根據(jù)馬鈴薯淀粉生產(chǎn)廠的具體情況,選擇曝氣氧化塘作為好氧處理單元,其具有處理成本低,運行管理方便等優(yōu)點,是一種適合目前馬鈴薯淀粉生產(chǎn)具體情況的處理工藝。