熱電廠冷卻塔改造措施一覽
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hngk988 發(fā)布時間:2012-08-15 11:01:54
在熱電分廠冷卻塔出現(xiàn)這樣的問題,經(jīng)過多方面的分析總結(jié),根據(jù)熱電分廠的實際情況,采取了以下措施:1更換所有的1750個反射Ⅲ型噴頭,替換為多層噴射型淋水噴頭(材質(zhì)為ABS),多層噴射型淋水噴頭,不論在噴灑狀態(tài),噴灑均勻性以及結(jié)構(gòu)形式及緊固性都較反射III型噴濺裝置有所改善和提高,噴濺裝置具有不易堵塞,噴灑性能長期不變的特點,縮短頸部尺寸,有效擴大淋水裝置的噴灑面積。
2塔內(nèi)填料全部(1500m2、500mm/層×2)更換為“S”波填料(材料為PVC),根據(jù)塔內(nèi)平面布置情況,有計劃地切割小塊填料以填充不規(guī)則空隙,在組裝塊之間擠緊填滿。填料與豎井、柱梁之間最大縫隙不超過20mm。填料與塔壁最大縫隙不超過50mm,填料高度為1.00m,安裝時嚴格執(zhí)行組裝塊的上下方向性,層間清理干凈,淋水填料的成型片及組裝塊要求熱力特性好、通風(fēng)阻力小的特點,具有組裝剛度好、通道尺寸大、不易堵塞的性能特點,填料通道的過球直徑不小于25mm,保證在溫度65℃的條件下不發(fā)生幾何變形、在設(shè)計最低氣溫-19.4℃條件下不破裂、不脆斷。
3并對所有的配水槽、除水器進行了徹底的清理、維護。熱電分廠冷卻塔經(jīng)過技術(shù)改造,標準工況下最高出水溫度為33°C,使冷卻塔的冷卻效果的得到了提高。
4經(jīng)濟效益
熱電分廠冷卻塔經(jīng)技術(shù)改造后,在相同的環(huán)境溫度下,平均冷卻塔出水溫度從改造前的平均38℃降至平均31℃,凝汽器端差從改造前的13.5℃降至了3.5℃,在通常情況下,循環(huán)水的溫度每降低1℃,可使機組真空提高400Pa~500Pa。使機組發(fā)電煤耗下降1.0~1.5克/千瓦時。經(jīng)初步調(diào)查和計算在原有的標準的冷卻塔改造后,使熱電分廠循環(huán)水出水溫度從45℃降低至25℃左右(環(huán)境溫度在28℃時)??墒箼C組發(fā)電煤耗下降3.0~4.5克/千瓦時。
5結(jié)束語
眾所周知,冷卻塔在閉式循環(huán)火力發(fā)電機組的循環(huán)水系統(tǒng)中是不可或缺的重要設(shè)備,冷卻塔工作的好壞直接影響發(fā)電機組運行的經(jīng)濟性。就機組運行的實際情況而言,由于受環(huán)境、設(shè)計、運行維護等因素的影響,傳統(tǒng)的標準的冷卻塔效率實際運行效率偏低,機組的循環(huán)水溫度普遍偏高,尤其是夏季,有的已嚴重的制約了機組的運行,甚至已影響到了機組運行的安全。熱電分廠在本次冷卻塔內(nèi)部改造后,有效的提高冷卻塔的效率,降低循環(huán)水的溫度,提高了機組運行的經(jīng)濟性,將會給企業(yè)帶來較高的經(jīng)濟效益
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