經(jīng)過制造部金工工區(qū)數(shù)控20米車床近20天的努力,上海發(fā)電機廠首臺66萬雙水內(nèi)冷發(fā)電機轉(zhuǎn)子粗精車加工任務(wù)圓滿完成。
該轉(zhuǎn)軸的長度是目前上海發(fā)電機廠制造的最長轉(zhuǎn)子,其長度達15478mm,比我廠120萬等級的水氫冷轉(zhuǎn)軸15177還要長出301mm。該轉(zhuǎn)子外圓直徑 最小位置在勵端,直徑是?180mm,同時勵端還有一段長3291mm的內(nèi)孔,孔徑為?120mm,造成勵端軸更細更薄,單面厚度僅為30mm,單手拍擊 轉(zhuǎn)軸都造成轉(zhuǎn)子震動,可想而知轉(zhuǎn)子車加工的難度之大。
為此在加工中,首先是克服了基準(zhǔn)加工問題。數(shù)控20米車床的操作者在按起始方案兩頂針加工臨時基準(zhǔn)檔時,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子擾度特別大,刀具一 碰到轉(zhuǎn)軸就開始晃動,近5mm的晃動無法加工臨時基準(zhǔn)檔,經(jīng)過托架位置調(diào)整,頂針頂進力的調(diào)試等反復(fù)試驗,最終在勵端近頂針處多加工一端臨時基準(zhǔn)檔,解決 了擾度帶來的轉(zhuǎn)子跳動大無法加工的問題。其次克服了轉(zhuǎn)子細長而難加工的問題,這也是此次加工最難克服的問題。勵端近2米的軸頸加工長度,最小處加工 ?180mm的外圓,還有一段長3291mm的內(nèi)孔,孔徑為?120mm,造成勵端軸更細更薄。而圖紙要求公差控制在0.06mm內(nèi),跳動為 0.02mm。在車毛坯時因剛性差而振動非常大,造成轉(zhuǎn)子抖動嚴(yán)重,表面粗糙度極差。通過切削參數(shù)調(diào)整,重新安排加工順序,都無法有效解決這問題,最后車床班班長馬汝華在總體考慮后,想出在勵端與頂針之間加了一個平面軸承,來減小轉(zhuǎn)子軸向與徑向的串動,減小加工時的震動,在光刀時采取高轉(zhuǎn)速,少切削量的方法來控制公差與跳動,最終驗收完全符合圖紙要求。
功夫不負有心人,最后大家克服了種種困難,完成了產(chǎn)品粗精車加工的工序。為今后的加工打下了結(jié)實的基礎(chǔ)。