一、循環(huán)水的來源
循環(huán)冷卻水在工業(yè)用水中的用量很大,在石油化工、電力、鋼鐵、冶金等行業(yè),循環(huán)冷卻水的用量占企業(yè)用水總量的50-90%。循環(huán)冷卻水通過冷卻塔時(shí)水份不斷被濃縮,隨著蒸發(fā)過程的進(jìn)行,含鹽量不斷增加,因此必須不斷地排掉一部分循環(huán)水,補(bǔ)充新鮮水,保持一定的鹽度。而循環(huán)冷卻的過程本質(zhì)是廢水濃縮的過程,因此水中的污染物因子翻倍增加。
二、傳統(tǒng)方法處理循環(huán)水的弊端
目前總氮處理,主流還是生化法進(jìn)行解決。傳統(tǒng)的工藝是使用AO進(jìn)行處理,因?yàn)閲抑皼]有對(duì)于總氮指標(biāo)進(jìn)行管控,因此大部分產(chǎn)生循環(huán)水的廠家都沒有處理循環(huán)水的設(shè)施。如果重新構(gòu)建AO體系進(jìn)行處理總氮,即傳統(tǒng)活性污泥法。此體系包括一級(jí)物化處理和二級(jí)生化處理,構(gòu)筑物包括格柵、沉砂池、初淀池、生化池、二沉池、絮凝池、沉淀池、消毒池等。整體工藝成熟但繁瑣冗雜,需較多的基建設(shè)備,占地面積龐大,且對(duì)氮的脫除效率較低。
三、總氮廢水處理案例
山東某化工廠主要生產(chǎn)氟材料,在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生循環(huán)冷卻水1000噸水/天,其中經(jīng)過濃縮以后總氮濃度為40mg/L,主要為硝酸鹽氮類物質(zhì),前期總氮不管控,在山東公布了《小清河流域水污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)修改單》之后,要求總氮濃度處理到15mg/L以下,由于場(chǎng)地受限,無法進(jìn)行AO工藝脫氮,而湛清環(huán)保經(jīng)過詳細(xì)的調(diào)研與水質(zhì)檢測(cè),使用HDN-FT反硝化設(shè)備進(jìn)行處理,占地面積僅需要20平方米,經(jīng)過三個(gè)月的設(shè)備制作、安裝、調(diào)試,出水總氮穩(wěn)定在10mg/L以下。