本章前文作故障類型分析和故障檢查時,對故障源頭作了一些描述,本節(jié)則進一步討論故障源頭,并例舉13個具體案例。這些案例除注明外均為筆者及其同事們的實踐經(jīng)驗。一種故障源頭會表現(xiàn)出多種故障現(xiàn)象,匯總?cè)缦卤硭尽?br /> 電磁流量計故障源和故障現(xiàn)象匯總
一、管道系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備類源自管道系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備引起電磁流量計故障源主要有:
1、安裝不善;2、未滿管;3、管系儲留氣體;4、不斷吸入氣體;5、往復(fù)泵或控制閥振蕩產(chǎn)生的脈動流;6、使用過程中流動狀態(tài)變化。 1、安裝不善 安裝不善的例子有:(1)流量傳感器與連接管道間內(nèi)徑匹配失當(dāng),相差過大,(ISO9104:1991規(guī)定:在沒有制造廠推薦的情況下,連接管內(nèi)徑不得小 于流量傳感器內(nèi)徑,不得大于內(nèi)徑的3%);(2)流量傳感器與管道間墊圈突入流通通道;(3)鄰近流量傳感器前撓流件產(chǎn)生嚴(yán)重流速分布畸變或旋轉(zhuǎn)流,直管 段不足。這些原因主要引起流量測量值與實際值不符,有時也會出現(xiàn)輸出晃動。 案例1 本實例雖非上文例舉的安裝不善直接引起的,但其因故卻與流量傳感器進入端墊圈進入流通通道相同。上海某水廠兩根輸水管各用二臺串聯(lián)DN1400儀表計量出 廠成品水,分別由發(fā)送方(水廠)和接收方掌握。第一臺傳感器上游離全開蝶閥距離約5米與下游第2臺傳感器相距約2.5米,上游直管段長度略嫌不足。 1997年啟用,發(fā)現(xiàn)其中一根管線兩臺儀表計量值相差15%,半年后差值略有減小,為10%。除未檢查傳感器測量管內(nèi)部狀況外,作了全面檢查和分析,未找 出故障原因,成為懸案。直到1998年下半年卸下傳感器發(fā)現(xiàn)進口管道水泥襯里大塊脫落,堆積在傳感器進口處高度達300-350mm(目測)。這些堆積物 導(dǎo)致進入傳感器水流流速分布嚴(yán)重畸變,即管道下部約有0.25D高度的弓形截面障礙物擋住了水流。清除障礙即恢復(fù)正常。對于差值半年后從15%減小到 10%,可以解釋為開始時堆積高度比 300-350mm高,在流動沖刷下高度降低,差值也隨著減小。大口徑流量傳感器卸下管線或進入管道檢查內(nèi)部,必須停止流動,涉及面廣,通常只能在排除其 他故障的可能性后,放到最后進行。 2、未滿管 由于背壓不足或流量傳感器安裝位置不良,致使其測量管內(nèi)液體未能充滿,故障現(xiàn)象因不充滿程度和流動狀況有不同表現(xiàn)。若少量氣體在水平管道中呈分層流或波狀 流,故障現(xiàn)象表現(xiàn)為誤差增加,即流量測量值與實際值不符;若流動是氣泡流或塞狀流,故障現(xiàn)象除測量值與實際值不符外,還會因氣相瞬間遮蓋電極表面而出現(xiàn)輸 出晃動。若水平管道分層流中流通面積氣相部分增大,即液體未滿管程度增大,亦會出現(xiàn)輸出晃動。若液體未滿管到液體表面在電極以下,則會出現(xiàn)輸出超滿度現(xiàn) 象。案例2 某造船廠有一臺DN80mm電磁流量計測量水流量,運行人員反映關(guān)閉閥流量為零時,輸出反而達到滿度值。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)傳感器下游僅有一段短管,水直接排入 大氣,截止閥卻裝 在傳感器上游(如圖7-3虛線1位置),閥關(guān)后傳感器測量管內(nèi)水全部排空。將閥改裝到位置2,故障便迎刃而解。這類故障原因在售后服務(wù)事例中是經(jīng)常碰到 的,當(dāng)屬工程設(shè)計之誤。 3、管系潴留氣體 管系潴留氣體的一種原因是啟用前未能排凈管內(nèi)空氣,剩留氣體積聚在管系高點,流動時被液體夾帶,呈氣泡狀流出;另一原因是液體中夾帶小氣泡逐漸聚集,潴留 在管系高點。故障表現(xiàn)為流量測量值和實際值不符以及輸出晃動。案例3 南京某石化廠以DN1000mm管道引長江水, 管道長10km順地勢起伏途經(jīng)小丘, 在小丘頂裝DN700mm儀表。管系投入運行,電磁流量計不能正常工作,經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)電磁流量傳感器及其附近有水流聲的不正?,F(xiàn)象。初步分析認為管系啟 用后未能將管道內(nèi)空氣排凈,而工程設(shè)計未在高點裝排氣閥而無法放氣。測量電極信號高達4mV(大部分為干擾電勢),因不能停水無法進一步檢查和排除故障。 數(shù)月后制造廠維修人員再次隨訪,此時不再有水流聲,因經(jīng)過一段時間流動,剩留空氣隨水流帶走,重新調(diào)試即能使之正常運行。案例4 廣西某水廠在郊區(qū)山頭設(shè)置清水池,利用水池高度勢能發(fā)送成品水。運行人員反映計量出水量的DN700mm電磁流量計有時候流量顯示不穩(wěn)?;蝿舆_百分之十幾 到百分之二十,誤差也大,估計相差約20%?,F(xiàn)場考查發(fā)現(xiàn)水池如圖7-9所示安裝流量傳感器,水位高度不足就會卷入氣泡,甚至流量傳感器測量管內(nèi)不能充 滿。如水位降至A線時,雖高出吸入口頂端,但高出不多,還會在C處產(chǎn)生旋渦,將水位表面空氣卷入形成氣泡,使顯示晃動;若水位降到B,測量管將不滿管。我 們建議如圖虛線所示裝一彎頭,擴大水池有效容量,減少吸入氣泡的機會,彌補原設(shè)計的不足。這類實例是經(jīng)常遇到的。
5、往復(fù)泵或控制閥振蕩產(chǎn)生脈動流往復(fù)泵泵送液流而測量點又未遠離泵,脈動流會使電磁流量計輸 出晃動,有時候還會產(chǎn)生測量誤差。為減緩脈動對儀表的影響,通??刹扇√岣唠姶帕髁坑嫾ご蓬l率或增加電阻尼;在管系方面可增裝氣室等阻尼裝置。管系流量控 制失配使控制閥啟閉振蕩也會形成脈動流。 6、使用過程中流動狀態(tài)變化通常儀表調(diào)試正常運行一段時期后,也會因流動狀態(tài)變化而出現(xiàn)故障。雖然這種故障原因出現(xiàn)概率不高,但在分析故障原因時不應(yīng)忘記 這一因素。案例5 這是一個懸掛在液流中的剝離襯里片擺動,隨著液流形成脈動流的罕見實例。江西某銅礦治廠裝有若干臺電磁流量計測量含粉狀固相的漿液,幾年來一直使用正常。 到1998年7月用戶反映其中一臺DN600mm儀表出現(xiàn)輸出晃動高達滿度值的50%-100%?,F(xiàn)場檢查儀表本身均正常,并且巡視和詢問得悉流動動力源 末改動,不會新產(chǎn)生流動波動,也排除了使用環(huán)境變壞新引入干擾的可能性。總體印象是儀表正常,安裝和環(huán)境條件符合要求。當(dāng)時因不能停流卸下和檢查流量傳感 器隱蔽部分及其鄰近管道狀況,一時未找出故障原因。直到月余后該廠停車檢修,發(fā)現(xiàn)流量傳感器附近上游襯有橡膠襯里的U型管內(nèi),大片橡膠襯里脫落,懸掛于管 內(nèi),隨液體流動而擺動,造成流動波動,儀表如實反映,形成輸出晃動。新?lián)Q上U型管后,大幅輸出晃動就不再出現(xiàn)了。案例6 魚在管內(nèi)洄游,輸出信號出現(xiàn)大尖峰,本案例取自一則國外報導(dǎo),是在美國發(fā)生的[5]。 大口徑電磁流量計監(jiān)測火電廠冷凝器冷卻海水流量,從記錄紙上看到儀表偶爾出現(xiàn)大尖峰信號。數(shù)度現(xiàn)場檢查,因干擾噪聲瞬現(xiàn)即逝,檢查時捕捉不到,也未發(fā)現(xiàn)周 圍會有產(chǎn)生電氣噪聲等異常情況。用戶曾有人提出也許有魚在流量傳感器內(nèi)流動的想法,當(dāng)時認為排放口有細網(wǎng)目網(wǎng)柵檔住和流量傳感器上游不可能有魚進入而被否 定了。但事后做了一個實驗,將電磁流量計安裝于小型水槽,放入金魚觀察,金魚鉆入電磁流量傳感器,儀表果然出現(xiàn)尖峰噪聲。以后,當(dāng)初提問者告,在排放通道 中確實見到了魚影,是由魚苗經(jīng)網(wǎng)柵鉆入排放管道后長大為成魚。
二、流體類源自流體方面引起電磁流量計故障主要有:
1、液體中含有氣體,2、液體中含有固體,3、電導(dǎo)率不均勻,4、與液體接觸件材料匹配失當(dāng),5、流動噪聲。 1、液體中含有氣體液n~>_體中含有溶解氣體不會影響流量測量,游離氣體(即氣泡)則會影響測量并可能引起故障。液體中游離氣體有有3方面來 源:①管道內(nèi)空氣未排凈,②從管系外吸入,③溶解氣體轉(zhuǎn)化。前二者上一小節(jié)已有所述,后者因管內(nèi)液體溫度壓力變化等所致。在流程工業(yè)中管道液體壓力/溫度 常會變動,當(dāng)液體壓力降低或溫度升高,溶解氣體為轉(zhuǎn)化成游離氣泡.例如低于室溫液體,靜止在管道中滯留一段時期(如停車),所溶解空氣有可能轉(zhuǎn)化成氣泡; 高于室溫液體靜止在兩端密閉的管道中逐漸冷卻收縮,形成局部真空,溶解空氣或氣化蒸氣形成氣泡。這樣形成的氣泡在流程重新開車初始階段往往會出現(xiàn)輸出晃動 現(xiàn)象,運行一段時間即趨正常??刂崎y開度很小時,易氣化液體有時會氣化,也會形成氣泡。 2、液體中含有固相 液體中含有粉狀、顆粒、或纖維等固體,可能產(chǎn)生故障有:①漿液噪聲,②電極表面染污,③導(dǎo)電沉積層或絕緣沉積層覆蓋電極或襯里,④襯里被磨損或被沉積,改 變流通面積。案例7 導(dǎo)電沉積層短路效應(yīng) 電磁流量傳感器測量管絕緣襯里表面若沉積導(dǎo)電物質(zhì),流量信號將被短路而儀表失效。由于導(dǎo)電物質(zhì)是逐漸沉積,本類故障通常不會出現(xiàn)在調(diào)試期,而要運行一段時 期后才顯示露出來。某柴油機廠工具車間電解切削工藝試驗裝置上,用DN80mm儀表測量和控制飽和食鹽電解液流量以獲取最佳切削效率。起初該儀表運行正 常,間斷使用兩個月后,感到流量顯示值越來越小,直到流量信號接近為零?,F(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)絕緣層表面沉積薄薄一層黃銹,擦拭清潔后儀表就運行正常。黃銹層是 電解液中大量氧化鐵沉積所致。本實例屬運行期故障,雖非多見故障然而若黑色金屬管道銹蝕嚴(yán)重,沉積銹層,也會有此短路效應(yīng)。凡是開始運行正常,隨著時間推 移,流量顯示越來越小,就應(yīng)分析有類故障的可能性。 案例8 淤泥沉積層上海某水廠從30余公里外的黃浦江上游以矩形管引水,再以兩DN1600mm圓管泵送原水進廠,用兩臺DN1600mm電磁流量計計量水量。
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