錦州的煉油廠在工作基礎上加強了水處理工作,在治理水與合理使用方面取得創(chuàng)新進去,使得已經進入雙高期的稀有油生產保持了安全生產與產量穩(wěn)定,自今年以來,稀有油日產水平保持在1000噸以上,預計全年的浮子流量計生產線上運行,面對稀有的開發(fā)形式,大局,創(chuàng)新,責任意識都需要注意,才能實現(xiàn)錦州采油廠水處理工作上的穩(wěn)產。
錦州油田稀油區(qū)塊綜合含水高達87.2%,采出程度28.81%,可采儲量采出程度82.
27%,剩余可采儲量采油速度7.44%。開發(fā)的困難程度不言而喻。錦16塊是錦州采油廠的一個稀油主力區(qū)塊,最高日產曾高達1721噸,在該廠開發(fā)史上可謂居功至偉。然而,隨著開發(fā)時間的延續(xù),其逐步進入特高含水期,產量也加速遞減。其他幾個區(qū)塊的情況也大體相似。
作為遼河油田的主力采油廠,他們深知,開采成本低、創(chuàng)效高的稀油產量的遞減,不僅直接影響全廠原油產量目標的完成,而且遞減部分的稀油產量需要 稠油彌補,相對較高的稠油開采成本也為全廠的成本控制帶來新的問題。同時,他們認識到,全廠稀油儲量占總儲量的30%,實際產量僅占總產量的20%的局 面,既表明需要加強工作,也體現(xiàn)出稀油的巨大潛力。
必須針對稀油雙高采取有效的舉措。集思廣益之后,該廠堅定了信心,努力加強注水工作,拉開了挑戰(zhàn)雙高的序幕。建立健全有效的運行保障機制,實行注水工作科學化論證、動態(tài)性分析、系統(tǒng)化管理,取得事半功倍成效。
注水,如許多地質開發(fā)工作一樣,并不能直觀地看到、摸到。錯綜復雜的地質結構和油水關系,決定了做好注水工作需要系統(tǒng)縝密的部署,否則將適得其 反,甚至導致區(qū)塊產能進一步下降。該廠成立了由總地質師掛帥的注水工作領導小組,每月會同地質大隊、采油作業(yè)區(qū)進行工作研究分析。同時,在采油作業(yè)區(qū)成立 了注水管理專項組。公開招聘注水管理人才,并將井站注水井管理定員系數(shù)也增加了一倍。為確保注水工作嚴格有序進行,該廠把注水工作納入到井站考核評比中, 并制定了注水工作日跟蹤、旬分析、月評價制度。在此基礎上,該廠對所轄各注水區(qū)塊和待注區(qū)深入地展開了一次大規(guī)模的地質調查。調查表明,這些區(qū)塊注采井網 還不完善。結合存在的問題,他們制定出了注上水、注好水、注夠水的工作原則。同時,確定了分區(qū)塊、層系、井組進行注水動態(tài)分析,重新編制注水總體調整 方案。努力通過完善注采系統(tǒng)、實施精細注水、提高產液水平、挖掘層間潛力等方法,達到確保稀油區(qū)塊的產量穩(wěn)定的工作目標。
針對錦16塊興隆臺油層注采井網欠完善、配注完成率低、分注合格率低的實際情況,該廠加大投資力度,完善了注采井網,調整注水系數(shù)。有針對性地 加強應用新型封隔器、分層注水等技術,取得了顯著效果。一年多的時間里,該廠就實施轉注6井次,調水27井次,注水井補層2井次,使目標區(qū)塊開發(fā)近幾年來 首次實現(xiàn)了自然遞減率、綜合遞減率、含水上升率的三率同時大幅下降。與此同時,區(qū)塊的地層壓力有所上升。
該廠2004年實際注水493.32萬立方米,注水增油量達18000余噸。圓滿實現(xiàn)了注水增油10000噸的工作目標。今年,該廠進一步優(yōu)化 注水工作環(huán)節(jié),前6個月實現(xiàn)注水增稀油4900余噸,進一步降低了稀油區(qū)塊的速減速度,大大改善了錦州采油廠稀油區(qū)塊能開發(fā)效果,為實現(xiàn)今后稀油區(qū)塊穩(wěn)產 奠定了堅實的基礎。
水能淹油,亦能推油,不斷進行觀念創(chuàng)新、管理方法創(chuàng)新和技術創(chuàng)新,開創(chuàng)了注水開發(fā)的新局面。創(chuàng)新,是企業(yè)管理的永恒主題。每一次創(chuàng)新,也都 意味著管理上的一次細化和進步。紡觀錦州采油廠的注水管理工作,大到觀念更新、決策調整,小至方案制定、措施運行,無不顯露出創(chuàng)新的氣息。
面對紛繁復雜的地下情況、油水交融的混亂局面,錦州采油廠沒有一味地靠措施去堵水,或者躲水,要化敵為友,堅信水能淹油,亦能推油。觀念的轉變帶來的是工作機制、方法的創(chuàng)新,也成為工作化被動為主動的轉折點。
該廠擔負主要稀油生產任務的采油作業(yè)一區(qū),全面實施清、引、定、分、評注水戰(zhàn)略,按注水狀況將注水井分為合格區(qū)、潛力區(qū)、待落實區(qū)和治理 區(qū),實施分區(qū)動態(tài)管理法。大膽地把以往只對單井進行分析擴展為對整個井組的全盤論證,使注水管理進入了更廣的空間,也使得油井是否見到注水效果及淮水井之 間連通關系好壞一目了然。在該區(qū),還誕生出了一種老區(qū)逆向注水的獨特理論,剩余油監(jiān)測、細分注水等配套技術也得到充分應用,形成了新的注采模式。以 往,部分注水井井況差、不能分注和細分,部分注水井受油層物性影啊達不到配注要求。分層測試合格率偏低等一系列亟待解決的問題迎刃而解。最近一年多時間 內,該區(qū)注水合格率提高了32個百分點,稀油自然遞減率也顯現(xiàn)出負值。
該廠積極鼓勵技術創(chuàng)新。工作中,他們對封隔器及相應的配水器進行了調整。將座封問題多、洗井通道截面小、砂卡后造成大修的幾率大的Y341封隔 器及配水器改換為K344封隔器及相應的偏心配水器,并將分層注水六步法、注水井管理六個制度納入到正常注水管理中,使用超聲波流量計進行分層水 量測試,代替原來的浮子流量計,提高了測試精度。同時,該廠還將磁增注技術、地面增注技術、化學增注技術有機地結合到分層注水工藝技術中,使全廠的注水合 格率由原來的56.3%提高到目前的73.4%,封隔器一次座封率上升了近13%。
該廠還積極探索屬于低孔隙度、低滲透率油藏注水開發(fā)在錦150塊。塊以來的發(fā)展形成的能源,因為得不到補充,塊產量遞減快,地層壓力下降,浮子流量計回收率只有7%左右。植物組織地質技術人員的儲層潤濕性,敏感性和孔,滲流特性,室內分析,決定阻止轉移的注水開發(fā)。他們選擇的塊體部分附近的南金150-18-106以及注入威爾斯,注水參數(shù),質量注入注水試驗,早期油藏消腫等項目進行了研究,并開發(fā)了一個動態(tài)監(jiān)測方案和完善有關錄取規(guī)則。自井區(qū)注水試驗,生產和開發(fā)方面有了明顯的改善,日產尼桑25噸石油價格上漲,含水上升率從34%減少到7.49%。累計增油2304噸,開發(fā)效果明顯。
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