1 生產(chǎn)線一線設(shè)計(jì)與生產(chǎn)中存在的問題及改進(jìn)
1.1 原料輸送系統(tǒng)、相關(guān)倉及下料溜子等
凍、堵是東北地區(qū)水泥廠最頭痛的問題。雖然設(shè)計(jì)院在設(shè)計(jì)時(shí)采取了一些措施,但效果都不太理想。粘土輸送系統(tǒng)主要存在的問題:1)上料時(shí)由于凍塊大易堵塞下料篦縫;2)溫度變化大時(shí)易堵塞下料溜子及相應(yīng)的倉;3)整機(jī)引進(jìn)的德國粘土破碎機(jī)輥?zhàn)拥凝X被糊死成輥狀。鐵礦石在輸送過程中也存在著這樣的問題?;旌狭蟼}(石灰石、粘土)的糊倉、棚倉現(xiàn)象特別嚴(yán)重,有時(shí)為了不影響生產(chǎn),倉只起到了下料溜子的作用。有時(shí)把整個(gè)倉糊死,人工需清理1周左右,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
熟料庫下及水泥包裝系統(tǒng)收塵的工藝管道及相關(guān)系統(tǒng)中的下料溜子布置不合理。收塵管道角度小,時(shí)間長易積灰,堵塞管道,使收塵效果差,影響環(huán)境。下料溜子角度也小,不能滿足正常下料的需要。
采取的措施:1)粘土入冬前進(jìn)行晾曬,上料時(shí)人工把大塊清除,相關(guān)的部位用人死看死守;2)加大相關(guān)倉錐體及下料溜子角度,且安裝了高分子聚乙烯板材,增設(shè)了捅料孔。
1.2 喂料、喂煤系統(tǒng)
兩喂系統(tǒng)采用引進(jìn)技術(shù)制造的富勒泵及國產(chǎn)回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)。機(jī)房沒有保溫設(shè)施,使回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)殼體凍裂,循環(huán)水管線凍壞。包裝機(jī)房也沒有保溫和取暖設(shè)施,包裝機(jī)使用的壓縮空氣易結(jié)露,糊嘴,影響包裝機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。水泥粉磨系統(tǒng)的大布袋除塵器是收集成品的設(shè)備,還有相關(guān)部位的袋除塵器,冬季生產(chǎn)時(shí)由于壓縮空氣和物料含有水分,溫度低時(shí),易糊袋子,影響收塵效果。
回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)的滑片磨損嚴(yán)重,更換周期短,維護(hù)量大;設(shè)備本身的制造質(zhì)量不過關(guān),回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)使用進(jìn)口潤滑油過多,價(jià)格高;采用氣力輸送系統(tǒng)電耗高;氣力輸送冷風(fēng)摻入量過多,影響預(yù)熱器的熱效率,煤耗增加。
采取的措施:1)原煤倉用鋼板加1層殼體,中間通入煤磨的窯尾廢氣進(jìn)行外保溫;2)在廠區(qū)新建1座6t蒸汽鍋爐,對相關(guān)的設(shè)備及廠房進(jìn)行保溫,大布袋除塵器加1層殼體中間充熱氣進(jìn)行保溫;對相關(guān)的廠房進(jìn)行封閉,加保溫設(shè)施(如兩喂系統(tǒng)和包裝機(jī)的廠房等);3)對有些除塵設(shè)備加伴熱帶,揚(yáng)塵較大的地方,安裝了高壓靜電除塵器;4)喂料采用進(jìn)口提升機(jī),喂煤采用轉(zhuǎn)子秤。
1.3 水泥粉磨系統(tǒng)
Φ4.2m×11m水泥磨配置的O-Sepa、N-1500型高效選粉機(jī),1994年熱工標(biāo)定結(jié)果為:喂料濃度2.987kg/m3,選粉濃度1.282g/m3,循環(huán)負(fù)荷1.26,計(jì)算風(fēng)量為1444.75m3/min。標(biāo)定結(jié)果表明:選粉濃度過高,選粉機(jī)超濃度運(yùn)行,循環(huán)負(fù)荷小,選粉效率低。尤其是執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)后,產(chǎn)品質(zhì)量要求高,細(xì)度控制的細(xì),選粉機(jī)能力小的問題更加突出。再有該磨機(jī)的電動(dòng)機(jī)功率為2800kW,減速器功率為3000kW,輥壓機(jī)按水泥粉磨系統(tǒng)能力110t/h配置,能力均顯小。
由于采用了輥壓機(jī)和高效選粉機(jī),研磨體級(jí)配是按帶輥壓機(jī)設(shè)計(jì)的,一倉大球?yàn)棣?0mm,二倉大球?yàn)棣?0mm球。如輥壓機(jī)出現(xiàn)問題或石膏、混合材粒度較大時(shí),難以適應(yīng)生產(chǎn)。級(jí)配重新調(diào)整后,一倉適當(dāng)加一些Φ90mm球,二倉加一些Φ60mm球,提高了一、二倉的平均球徑。通過近10年實(shí)際生產(chǎn),磨機(jī)能力達(dá)到或超過了設(shè)計(jì)能力,產(chǎn)品質(zhì)量合格,生產(chǎn)穩(wěn)定可靠。
一期工程時(shí),由于資金問題,沒上混合材烘干設(shè)備,直接影響到產(chǎn)質(zhì)量。投產(chǎn)第2年擴(kuò)建了混合材烘干系統(tǒng),降低了混合材的水分,提高了磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,混合材的摻量有了一定的提高,改善了水泥的質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本。
1.4 空氣斜槽安裝角度的改進(jìn)
我廠是東北地區(qū)率先采用空氣斜槽的,當(dāng)時(shí)一般設(shè)計(jì)角度為4~8°,理論上計(jì)算完全能夠滿足生產(chǎn)。但到江西、魯南等水泥廠考察時(shí),普遍反映斜槽角度小,易堵。在安裝時(shí)把斜槽角度加大到8~12°,效果很好。同時(shí)取消了水泥粉磨系統(tǒng)出磨斜槽的清渣器。通過幾年的運(yùn)轉(zhuǎn),沒有因物料內(nèi)的廢鐵渣等物,影響選粉機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
1.5 富勒式篦冷機(jī)
原篦冷機(jī)存在的問題:1)料層薄厚不均,較大塊料和細(xì)粉料分離,冷卻空氣通過上述厚薄不同的料層時(shí),有時(shí)會(huì)出現(xiàn)“吹穿”現(xiàn)象,有時(shí)還會(huì)產(chǎn)生“紅河”和“堆雪人”,影響窯的正常運(yùn)轉(zhuǎn);2)由于物料冷卻效果差,影響二、三次風(fēng)的溫度和熟料質(zhì)量,熟料溫度高還經(jīng)常燒壞篦板。
采取的措施:將一段改為充氣梁式,改善了物料的冷卻效果。改造前篦冷機(jī)出口熟料溫度在100~140℃,最高可達(dá)200℃左右;改造后熟料溫度為90~130℃。
1.6 6RS型六嘴回轉(zhuǎn)式包裝機(jī)
包裝機(jī)是引進(jìn)德國Haver公司技術(shù)制造的,主要存在的問題:1)使用復(fù)膜袋后排氣不好,袋重也不準(zhǔn)確;2)壓縮空氣冬季易結(jié)露堵塞包裝機(jī)的嘴子;3)工作環(huán)境粉塵大,污染嚴(yán)重;4)設(shè)備維護(hù)量大;5)電氣設(shè)備老化等。
采取的措施:改為機(jī)械式八嘴包裝機(jī),解決了上述存在的問題,使用效果良好。
公司官網(wǎng):http://www.szzxwj.net