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產(chǎn)品簡介
酒泉鮑米勒伺服放大器維修過熱過流怎么解決
酒泉鮑米勒伺服放大器維修過熱過流怎么解決
產(chǎn)品價格:¥99.00
上架日期:2024-09-29 22:37:29
產(chǎn)地:上海上海市
發(fā)貨地:上海上海市
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詳細說明
    產(chǎn)品參數(shù)
    品牌仰光電子科技
    維修公司上海仰光電子
    維修項目伺服驅(qū)動器
    維修產(chǎn)品變頻器伺服驅(qū)動器觸摸屏數(shù)控系統(tǒng)等進口設(shè)備
    維修周期1-7工作日
    修復(fù)率99
    維修點上海
    質(zhì)保期半年
    維修人員25
    可售賣地全國
    型號BM4434

      維修包米勒伺服驅(qū)動器 BUM62T-100-130--M-024 *維修BUM60, BUM61, BUM62, BUM63, BUM, BKH63, BUS621, BUS622, BUS623, BUS624, BUG622, BUG623, BUM616, BUM617, BUM618, BUM619, BUG3, BUG2, BUG20, BUS3, BUS2, BUS20, BUS6V, BMAXX 4400, BMAXX 4500, V ConTROLLER (V-REGLER), OMEGA

      鮑米勒伺服驅(qū)動器維修

      上海仰光是議價一定要有鮑米勒測試平臺,沒有測試平臺的公司,都是接單靠蒙的,修好就好,修不好就算了。一定要過硬的技術(shù)和真實的到位的服務(wù),才能留住大的客戶。

      鮑米勒伺服驅(qū)動器維修常見故障:

      1.故障原因①:電源輸入電壓低或者缺相

      當驅(qū)動器電源缺相后,三相整流變?yōu)閮上嗾魅毕鄷r,負載越大,母線電壓波動越大,當母線電壓低于設(shè)定值,報出母線欠壓故障。

      解決對策:檢查驅(qū)動器電源接線是否可靠及輸入電壓是否符合規(guī)格書要求。

      2.故障原因②:制動電阻對地短路

      解決對策:檢查制動電阻接線。

      3.故障原因③:母線電容容量衰減

      驅(qū)動器工作過程中,母線電容的容量會不斷緩慢減??;當母線電容容量過小時,母線電壓波動大,可能導(dǎo)致母線欠壓。(這種情況一般是驅(qū)動器的運行時間超出產(chǎn)品定義壽命)。

      解決對策:更換母線電容。

      4.故障原因④:同時工作或同時起動的驅(qū)動器等設(shè)備過多導(dǎo)致電網(wǎng)負載大,引起電網(wǎng)電壓波動,引起母線欠壓報警。

      解決對策:減少同時工作或同時起動的大功率設(shè)備。

      5.故障原因:風(fēng)扇損壞、風(fēng)道堵塞

      驅(qū)動器內(nèi)部產(chǎn)生的熱量無法及時排出。

      解決對策:檢查風(fēng)道是否完好,檢查、更換驅(qū)動器風(fēng)扇。

      6.故障原因:溫度傳感器或電路損壞

      驅(qū)動器通過溫度傳感器及其檢測電路對驅(qū)動器的內(nèi)部溫度進行監(jiān)測,相關(guān)器件損壞將導(dǎo)致過溫報警。

      解決對策:更換溫度傳感器或損壞的電路板。

      7.故障原因③:負載過大

      長時間負載超出驅(qū)動器額定電流時,驅(qū)動器內(nèi)部損耗產(chǎn)生的熱量將超出設(shè)計值,進而導(dǎo)致驅(qū)動器內(nèi)部溫度高于設(shè)定值,報出過溫。

      解決對策:選配更大功率的伺服驅(qū)動器。

      8.故障原因:驅(qū)動器周圍的環(huán)境溫度,超出其規(guī)格書要求值

      解決對策:降低驅(qū)動器所在場所的溫度,如加裝空調(diào)或風(fēng)扇等強制制冷措施。

      維修Baumuller鮑米勒伺服驅(qū)動器,變頻器,控制器,電源,直流調(diào)速器,plc等,全系列BE2,BKF,BUC,BUM,BGS,BKH,BUG,BUS,BKD,BMC,BUH,Other,BKE,BUB,BUL,EK2等維修。

      上海仰光電子科技有限公司經(jīng)過長期的實踐,我們建立了完善的鮑米勒測試系統(tǒng)。凡是我公司維修的機器,我們的技術(shù)人員會對伺服驅(qū)動器的損壞情況以及對整機進行綜合,對維修價值低或者損壞嚴重的機器會出具詳細的報告,供客戶參考。并幫助客戶找的處理方案。Baumuller鮑米勒伺服器無顯示 過流 欠壓 故障維修。

      鮑米勒伺服驅(qū)動過流維修與排查方法:

      1.故障原因①:負載短路

      驅(qū)動器輸出線短路或電機內(nèi)部路。

      解決對策:檢測電機絕緣是否符合規(guī)格書要求,檢查輸出線接線。

      2.故障原因②:輸出UVW相序接錯,導(dǎo)致驅(qū)動器輸出失控

      解決對策:檢查電機接線線序。

      3.故障原因③:編碼器型號錯誤或者接線不良,導(dǎo)致驅(qū)動器輸出失控

      解決對策:檢查編碼型號、接線與驅(qū)動器設(shè)置參數(shù)是否一致。

      4.故障原因④:加速時間設(shè)置太短

      驅(qū)動器啟動加速時間設(shè)定太短,提升設(shè)定太大,導(dǎo)致加速電流過大。

      解決對策:適當降低加速時間。

      5.故障原因⑤:機械部位有卡住

      抱閘未打開,電機軸承損壞,執(zhí)行機構(gòu)損壞等。

      解決對策:檢查機械部件是否正常。

      6.故障原因⑥:電動機及驅(qū)動器的轉(zhuǎn)矩能力過小

      傳動機構(gòu)的機械慣性過大,電機的容量相對偏小時,會出現(xiàn)“小馬拉大車”的現(xiàn)象,造成電機電流偏大,導(dǎo)致驅(qū)動器過流。

      解決對策:選配更大功率的電機和驅(qū)動器。

      7.故障原因⑦:轉(zhuǎn)矩補償(V/F)設(shè)定較高

      V/F電壓提升太大,驅(qū)動器輸出頻率已經(jīng)比較高了,而電機轉(zhuǎn)速還比較低(即電機轉(zhuǎn)速的變化滯后于驅(qū)動器頻率的變化),造成失速故障,導(dǎo)致驅(qū)動器過流故障。

      解決對策:降低轉(zhuǎn)矩補償設(shè)定值。

      鮑米勒伺服電機控制器維修,鮑米勒伺服電機通電報警,過載,過壓,過流,不能啟動,啟動無力。運行抖動,失磁,跑位,輸出不平衡,編碼器報警,編碼器損壞,位置不準,通電跳閘,磁鐵爆鋼卡死轉(zhuǎn)不動,電機發(fā)熱發(fā)燙,電機運轉(zhuǎn)異常,高速運轉(zhuǎn)響聲(噪音)大,剎車失靈等維修。

      上海仰光電子科技有限公司

      鮑米勒伺服驅(qū)動器過載故障維修:

      伺服驅(qū)動過載

      1.故障原因①:負載過大,過載運行時間超出驅(qū)動器的過載保護時間。

      解決對策:選擇功率較大、過載能力較強的驅(qū)動器。

      2.故障原因②:伺服電機抱閘不良,未完全打開。

      解決對策:檢查電機的抱閘線路。

      3.故障原因③:電機和驅(qū)動器不適配

      解決對策:選配更大功率的伺服驅(qū)動器。

      4.故障原因④:驅(qū)動器周圍的環(huán)境溫度,超出其規(guī)格書要求值

      解決對策:更換與驅(qū)動器匹配的電機。

      鮑米勒伺服驅(qū)動器常見的故障有:上電無顯示、有顯示無輸出、過電流、過電壓、欠電壓、過熱、過載、過速、缺相、抖動、編碼器異常、模塊損壞、接地故障、參數(shù)錯誤等。

      上海仰光電子科技有限公司

      1:伺服驅(qū)動器空載正常,重載異常 2:伺服驅(qū)動器滿載高速是否異常。

      3:伺服驅(qū)動器滿載低速是否正常。 4:伺服驅(qū)動器起動加速是否正常。

      5:伺服驅(qū)動器起動減速是否正常。 6:伺服驅(qū)動器輸出電壓是否平衡。

      7:伺服驅(qū)動器輸出電流是否平衡。 8:伺服驅(qū)動器負載輕重變化時,電流是否正常。

      1、示波器檢查驅(qū)動器的電流輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出

      故障原因:電流輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。

      處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。

      2、電機在一個方向上比另一個方向

      故障原因:無刷電機的相位搞錯。

      處理方法:檢測或查出正確的相位。

      故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。

      處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。

      故障原因:偏差電位器位置不正確。

      處理方法:重新設(shè)定。

      3、電機失速

      故障原因:速度反饋的極性搞錯。

      處理方法:

      a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以)

      b.如使用測速機,將驅(qū)動器上的TACH 和TACH-對調(diào)接入。

      c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入。

      d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。

      步:詢問用戶伺服驅(qū)動器的故障。

      第二步:根據(jù)用戶的故障描述,分析造成此類故障的原因。

      第三步

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